? 濕式電除塵器的主要設備選型及特點
內除塵極是整臺機器設備的關鍵,陽極管一組正六角形狀,原材料均為非金屬材料耐腐蝕,以環(huán)氧樹脂為基材,CFRP為基礎,具有優(yōu)異的導電率,耐腐蝕能力強。放金屬電極采用耐堿、耐腐蝕的2205不銹鋼316。
左、右剎車氣室均設置陰極構架,并用絕緣層箱固定、右、右充放電線固定不動。使用這種固定不動可靠性好,電暈線不易發(fā)生晃動。(3)放電級復合絕緣子采用暖風吹干,完成了絕緣層瓷罐和飽和狀態(tài)濕煙塵的合理保護,避免了?絕緣層瓷罐回潮爬電,提高了電場運行的可靠性。(4)除塵器和除塵器排放級采用定時清理的方法,清理周期根據(jù)粉塵特性確定。采用耐腐蝕、高韌性的非金屬材料實心旋渦噴頭清洗噴頭,清洗液與煙氣旋流場分布均勻,保證了電場區(qū)的整體清理實際效果。(5)采用高壓電源,二級工作電壓達到80kV,額定工作電壓2400MA,提高電場的工作電壓和電流量,可快速融入煙塵排放過程中的工作狀態(tài),保證除塵高效。
二實際運行效果和功能測試。
2.1運轉。
一燒型360m2燒結機濕式電除塵器于20186月宣布投資投產,前期投入設備,電場運行平穩(wěn)。運轉三個月后,電場二次工作電壓及二次電流量發(fā)生波動,關機維修時對濕式電除塵器內部設備進行檢查,發(fā)現(xiàn)陰極網有積塵浸蝕的情況,大家隨后對加工工藝運行進行調整。
增加一燒煙氣脫硫泥漿的污水用量,使每日外賣煙氣脫硫污水量從原來的72m3提高到110M3。
…脫硫塔漿體中氯離子濃度從原來的80000Mg/L降到20000Mg/L以下,由于漿體中氯離子濃度降低而引起的極線浸蝕現(xiàn)象。在自噴式加工工藝離心泵后加裝增壓閥,提高自噴式工作壓力,使自噴式工作壓力從原來的0.2Mpa提高到0.3Mpa,并增加清洗幅度。到目前為止,加工工藝調整后運行時間超過一年,四個電場系統(tǒng)分區(qū)運行主要參數(shù)穩(wěn)定,二級電壓范圍50~70kV,二級電流范圍1000~2000MA。利用燒結機構的定修時間,多次對濕式電除塵器內的機械設備進行全方位的檢查。陽極氧化控制模塊導電玻璃鋼防腐材料外表完好,陰極系統(tǒng)軟件、清洗管道、噴頭、梁板等設備均未再出現(xiàn)腐蝕。陰極網上有少量積塵,陽極網上基本無粘灰,除灰實際效果平穩(wěn)。
2.性能測試。
今年,第三方檢測機構已多次對濕式電除塵器排污進行檢測??紤]到≤50mg/Nm3設計方案的環(huán)保標準,濕式電除塵器入口入口煙塵平均排放濃度為8mg/Nm3。此外,每小時在線監(jiān)測的數(shù)據(jù)信息今年以來沒有出現(xiàn)超標準情況,均小于50mg/Nm3。