袋式除塵器公司(袋式除塵器布袋)
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京達除塵現(xiàn)有三條噴漿造粒硫基復合肥生產裝置,包裝前共有六臺不同型號的冷卻沸騰床對復合肥成品進行冷卻;其中的五臺冷卻沸騰冷卻床沒有安裝除塵設備;在復合肥成品冷卻過程中,排放的尾氣如不進行的治理,向廠區(qū)上空排放的粉塵大部分落在廠區(qū)周圍幾公里的地面上,造成樹木死亡或農作物減產,路面、金屬設施、建筑物也會因腐蝕遭到破壞。在化工行業(yè),對于此類的除塵一般選用機械振打袋除塵器、脈沖噴吹或反吹風袋除塵器;而氣箱脈沖袋式除塵器(Plenum-Pulse)系引進美國富樂(Fuller)公司的,最初是應用于水泥行業(yè)的高效率袋收塵器;這種收塵器,集分室反吹和噴吹脈沖等諸類收塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹能動強度不夠,過濾與清灰同時進行的缺點,因而使袋收塵器增加了適應性,提高了收塵效率,延長了濾袋使用壽命。濾袋采用針刺呢濾料,使用壽命平均可達二年以上。目前,氣箱脈沖袋式除塵器已在水泥廠得到廣泛推廣應用,且已為鋼鐵、碳黑、電力等行業(yè)所選用。我們根據(jù)現(xiàn)場的工藝布置和煙氣性質,經與廠方協(xié)商,擬對一系二次、二系一次和二系二次三臺成品冷卻沸騰床尾氣采用一臺氣箱脈沖袋除塵器進行集中除塵。
河北京達復合肥廠氣箱脈沖布袋除塵器
氣箱脈沖袋除塵器的原理
一臺氣箱脈沖袋式收塵器由數(shù)個箱室組成,各箱室側面出口管道上設有氣缸帶動的提升閥。當收塵器的阻力達到預先設定值(一般為1500Pa)時,清灰控制器則發(fā)出信號。第一個箱室的提升閥就開始關閉,以切斷過濾氣流。然后這個箱的脈沖電磁閥(每箱一個)開啟,壓力為5~7Kg/cm2的壓縮空氣涌入袋室以清除濾袋上的粉塵。當這個動作完成后(大約10~15秒時間),出口管上的提升閥重新打開,使這個箱室重新進入過濾狀態(tài),各箱依次按上述過程進行清灰。氣箱脈沖袋式除塵器采用分箱式清灰,清灰時,逐箱隔離,輪換進行,避免了噴吹式脈沖袋收塵器的粉塵二次飛揚問題,同時又保證了清灰產效果。整個箱體設計采用了進口和出口總管整體結構,灰斗可延伸到進口總管下,使含塵煙氣直接進入已擴大的灰斗內而達到預收塵的效果,并取消了易出現(xiàn)堵塞的水平直管。所以,氣箱脈沖袋式除塵器不僅能處理一般濃度的含塵氣體,還能處理達1300g/Nm3濃度的含塵氣體。
該收塵器采用了分箱了大口徑脈沖閥,反吹射清灰,換袋時,可打開頂部蓋子直接抽出濾袋,維護簡單、方便。避免了噴吹式袋收塵器換袋時需拆除噴管、文丘里管等繁瑣過程。
魯西化工第五化肥廠在2003年3號曾將FGM2-48水泥磨用袋式除塵器移裝至一系,用于復合肥尾氣收塵,運行效果良好,濾袋一直運行至今,從未進行更換。
應用結果
1. 系統(tǒng)自從2006年10月開機以來,尾氣中的復合肥細小顆粒全部收集下來,沒有出現(xiàn)粉塵外逸現(xiàn)象;每天可回收復合肥粉塵1.6噸,經濟價值450元;(參考資料:生產每噸復合肥排放的粉塵量0.8~1.5kg)
2.由于收集的粉塵顆粒較大,回轉卸料器的噪音較大;后改為雙層重錘閥卸料,避免了噪音和卸料器的磨損;同時在灰斗增設了震動器進行手動輔助卸灰,避免卸灰時的堵料現(xiàn)象;
3.整個系統(tǒng)總造價約22萬元,裝機功率為40.35KW,實際運行功率約為32kw/h;
4.采用的集中收塵系統(tǒng)有效地降低了工程總造價和運行功率,減少了實際維護費用;
5.實踐證明,廣泛應用于水泥廠的氣箱脈沖袋除塵器同樣可以適用于化肥行業(yè)的硫基復合肥粉塵的回收。